“现在,我们的水口单次使用时长比之前提升了180分钟,每年可节约备件成本110余万元,我们终于成功了。”1月13日,承德钒钛板带事业部连铸作业区会议室内传出阵阵欢呼。
目前,该公司连铸生产使用的是浸入式水口,作为连铸工序的核心耐火部件,是钢液平稳浇注的“咽喉要道”,其性能直接关乎钢液浇注稳定性与铸坯质量,使用寿命更是影响产线作业效率、控制生产成本的关键因素。此前,连铸作业区使用的浸入式水口单次使用时长始终处于较低水平,频繁更换不仅挤占有效生产时间、增加岗位人力投入,还造成水口物料过度消耗,大幅拉高生产成本,成为制约连铸产能释放、阻碍降本增效目标达成的突出瓶颈。
难题就是攻关指令,瓶颈就是突破方向。面对这一生产堵点,连铸作业区技术团队主动担当、不等不靠,第一时间联系水口合作厂家,快速组建联合攻关小组,一场针对性破解水口“寿命”难题的攻坚战正式打响。
攻关小组立足生产实际,一头扎进生产一线摸排情况,细致梳理过往水口使用台账,通过对比分析不同批次水口的使用数据、损耗特征,精准锁定核心症结,原来,由于水口结构设计,水口壁厚不能时刻满足生产需求,难以承受高温钢液长时间冲刷与侵蚀,。
找准问题根源后,技术人员趁热打铁,围绕水口材质适配性、壁厚加厚工艺可行性、结构优化合理性展开多轮研讨,反复推敲优化方案,一次次开展模拟试验,不断调整参数、完善细节。最终确定科学的加厚优化方案,既保障水口耐高温、抗冲刷的核心性能,又不影响钢液流动稳定性与浇注精度,从源头减少水口损耗,为延长使用寿命、降低生产成本筑牢基础。
方案既定,试验先行。优化后的水口迅速进入现场批量试用阶段,技术人员全程跟踪记录使用情况,实时监测各项性能指标。经过多批次试用验证,加厚优化后的浸入式水口各项性能指标均达到生产要求,单次使用时长较此前提升30%以上,最长可达8小时,完全满足连铸产线高效生产需求。“此次技术优化成效显著、成果扎实,带来的降本增效红利实实在在。”技术团队成员杨斌说道。
水口更换频次大幅减少,不仅降低了更换过程中钢液波动对铸坯质量的影响,保障产品品质稳定,还显著减少水口物料消耗,节省更换岗位人工成本,同步提升产线作业率,实现降本与增效双赢。
(陈洋 姜浩然)
