“这烘干斗太好用了!以前用吨袋烘铝屑得盯一周,现在两三天就搞定,还不用担心氧化!”在承德钒钛钒钛事业部钒铁作业区80钒铁冶炼现场,切铝班班长刘玉军围着一台刚投用的烘干斗对同事说。
这台让大家赞不绝口的设备,正是该作业区党支部书记乔巍和党员技术骨干秦云泉,用堆在现场的废旧托盘改造的“宝贝”。
80钒铁冶炼全靠铝热还原,铝锭切削产生的银白色粉末铝屑是关键原料,可这铝屑天生“娇贵”,一受潮就结块,还怕高温氧化。过去作业区用废弃吨袋烘干,不仅周期长达一周以上,还常因局部过热导致铝屑氧化严重,还原能力大幅下降,降低铝屑反应活性,回吃量一直上不去,不少铝屑都白白浪费了。
“咱们作业区堆着那么多废旧托盘,能不能给铝屑‘换个新家’?”乔巍看着角落里的托盘,心里打起了算盘。他拉上党员技术骨干秦云泉,蹲在托盘旁反复比划:“底部得打孔排水汽,侧面开个口方便出料,四角的吊装孔留着,刚好能用天车转运。”两人你一言我一语,对着托盘画起了草图。
说干就干,他们带着职工利用检修间隙切割、焊接、调试。没几天,一台敞口式烘干斗就成型了:底部排水孔让水汽及时排出,单侧出料口实现快速卸料,保留的吊装孔让转运更便捷。当第一斗银白色的铝屑送进烘干斗,仅用2天就完成烘干,比原来效率提升了两倍还多。
“以前用吨袋烘干,得24小时盯着,怕烧袋又怕烘不透,现在这个烘干斗通风好、受热匀,我们省心多了!”切铝班班长刘玉军笑着说。
更让人惊喜的是,改造后的烘干斗让铝屑氧化情况明显减少,还原能力稳步回升,极大提高了粉末铝屑利用率,真正实现了“变废为宝”。
从闲置托盘到高效烘干斗,这场“精调微改”不仅盘活了闲置物资,更啃下了生产中的硬骨头。在乔巍和秦云泉的带动下,作业区里越来越多的职工开始留心身边的“闲置资源”,琢磨着再搞些实用的小改造。正如乔巍所说:“小改小革里藏着大能量,党员带头干,难题就能一个个破解!”(陈洋 王爽)
