11月份以来,承德钒钛板带事业部以优化生产工艺为核心抓手,聚焦转炉石灰消耗管控痛点,通过优化渣料结构、推进炼钢智能化建设、加强落实标准化作业等措施,推动转炉石灰消耗环比降低3公斤/吨,实现吨钢成本降低1.8元。
承德钒钛板带事业部以控制生产物料消耗为目标,针对影响当前转炉石灰消耗的问题进行深入梳理分析,对标先进企业,同时结合本单位半钢炼钢特点,制定炉下渣回吃、辊压原渣回吃、先倒渣后溅渣、引入声呐化渣系统等措施,在生产过程中严格执行。通过推进执行炉下渣100%回吃制度,充分回收利用炉下渣中氧化钙和金属铁,促进转炉石灰消耗持续降低。优化炼钢溅渣方式,推行使用先倒渣后溅渣工艺,保留溅渣物料,使其在后续吹炼过程进行充分循环利用。加强炼钢自动化建设,引入声呐化渣系统,使炼钢操作更为直观和精准。提高工艺技术人员对日常操作的检查,严格落实岗位作业标准,以班组为单位,每日对异常情况及时进行分析和改进。充分发挥岗位工程师作用,建立正向奖励制度,开展班组间降低石灰消耗攻关竞赛,激发班组成员生产积极性,实现技术水平与指标的快速提升。(陈洋 于海)
