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承德钒钛煤气调节自动升级 护航烧结高效生产
信息来源:世界金属导报      时间:2026-04-26 18:30:42

以前每小时要盯着煤气压力表,手忙脚乱调节阀门,现在好了,机器自己就能精准把控,省了不少心!”4月15日10时,在承德钒钛炼铁事业部2、3号烧结机作业区中控室内,看火工陈皓望着平稳运转的煤气调节阀兴奋地说道。

烧结点火是烧结生产的“第一道关口”,烧结点火温度的稳定性直接决定点火质量,进而影响烧结矿品质与返矿率。此前2号烧结机煤气调节阀一直采用电脑画面的手动调节模式,操作人员需时刻紧盯电脑画面上的煤气压力数据,根据压力波动手动调整阀门开度。但煤气压力受多种因素影响,波动频繁且无规律,操作人员常常分身乏术,不仅费时费力,还容易出现调节不及时的问题。

最头疼的就是压力突然波动,一秒钟的耽搁,点火温度就会偏离标准,造成台车表面料层烧结不均匀,返矿量就会跟着增加。”陈皓回忆道,返矿需重新返回烧结工序加工,不仅增加循环成本,还会影响生产效率,甚至间接推高铁水成本。

2、3号烧结机作业区总作业长赵立强看在眼里、急在心里,多次深入生产现场观察调研,结合烧结工艺特点,牵头协调专业技术人员,组织煤气点火程序调节阀自动化升级工作。攻关团队反复研讨,结合长期总结的钒钛矿点火控制经验,制定了“手动改自动”的优化方案,为调节阀设定合理的压力上下限,搭建自动调控系统,确保压力在正常范围内时,阀门能自动调整开度,精准匹配点火需求。

改造过程中,我们反复调试参数,就是要确保自动调节的精准度,既保证点火温度稳定在标准范围,又能最大限度降低能耗和返矿率。”赵立强介绍,此次技改没有复杂的设备投入,简单实用、性价比高。

改造后点火炉温度稳定、火焰均匀稳定,台车表面料层烧结均匀致密。据统计,自煤气调节阀实现自动调节以来,2号烧结机返矿比例显著下降,烧结矿质量稳定性大幅提升,每年每台机组可直接创效38.4万元,既减轻了操作人员的劳动强度,又实现了降本增效的双重目标。(陈洋 崔美英)


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