4月5日上午,承德钒钛板带事业部炼钢准备作业区地下料仓现场,上料班组长王海斌正在进行日常巡检,望着皮带平稳运转、物料顺畅下料,现场工况井然有序,他脸上露出欣慰神色。
前期,板带事业部炼钢准备作业区引入外矿替代部分球团矿,物料投入使用后,因其自身结构特性,导致地下料仓与高位料仓出现粘料问题,职工们需要手动开展清料作业。为了打破这个技术壁垒,该作业区以“全员钻业务”为抓手,组建技术团队展开攻关。
技术团队紧盯物料特性反复试验比对、论证推演,摸索形成球团矿与外矿精准配比的混配新工艺。依托热球团自带余热与优良流动性能,对潮湿易结块的外矿进行导热烘干、裹挟导流,有效提升混合料干燥度与松散性,从源头优化物料状态,确保下料顺畅。
“调配物料就像和面,配比得当、干湿相宜,难题就能迎刃而解。”上料工赵旭用通俗比喻道出工艺精髓。按比例掺配后,混合料流动性显著提升,料仓壁面粘料、下料口堵塞等顽疾得到有效根治。
治标更需治本。在破解物料结块难题后,该作业区持续深化细节优化,职工立足岗位自主创新,在料仓下料口精准点位加装一组活动活门,重构清料作业模式,将繁琐作业流程化繁为简。
“以往出现堵料必须紧急停机,搭设脚手架登高人工捅料,风险高、耗时长,还会打断连续生产节奏。如今作业前开启活动活门,两分钟即可完成彻底清堵,全程安全便捷,不影响正常上料。”上料工王静细数改造带来的显著变化。依托这项实用化小改造,该作业区实现料仓每班定点彻底清理,设备周转效率与供料稳定性大幅提升。
“从被动应对清仓堵料,到主动防控解决问题,作业区打出的‘物料掺配+活门改造’组合拳,收获了实实在在的成效。”该作业区总作业长陈浩激动地说,后续作业区将持续优化物料掺配参数,打磨完善活门结构设计,深耕岗位技改、抓实精益管控,持续深挖生产潜力,为产线稳定高效运行筑牢坚实保障。(陈洋 姜浩然)
