报废电机作为生产淘汰物资,若直接按普通废料统货处置,其内部铜、铁等可回收资源的价值将被严重低估,造成资源浪费与成本流失,这是钢铁企业废旧物资处置的普遍问题。方大萍安钢铁修建部深刻践行方大集团精细化管理理念,按照“深、实、细、准、效”的工作方法,精打细算,摒弃废旧电机粗放处置模式,以精细化拆解、分类化回收的创新实践,深挖废旧物资内在价值,实现了从“卖废铁”到“精收资源”的价值提升。
为啃下废旧电机拆解这块“硬骨头”,修建部组建专项攻坚小组,秉持“颗粒归仓、物尽其用”的原则,走出了一条定制化、标准化的精细化拆解之路。团队多次组织班组骨干钻研拆解技巧,结合电机型号、锈蚀程度,为每一批次报废电机定制专属拆解方案,让精细化贯穿拆解全流程。
在作业现场,面对电机外壳螺丝锈蚀卡死的难题,攻坚小组采用“人工操作+电镐辅助破拆”组合方式,人工拆解易操作部位,电镐攻坚顽固节点,攻克螺丝拆卸难题;针对大型电机螺丝紧固力度大的问题,员工们群策群力、轮番上阵,蹲守作业,确保每一颗螺丝拆解到位,为后道工序打好基础。
螺丝拆解完成后,精细化操作持续进行:员工合力将电机内部铁质转子单独归类堆放,再启用液压机开展核心拆解,精准调试压力参数,实现电机机壳与定子的高效分离,分离成功率达98%,最大程度保留各类材料回收价值。
针对定子内部铜丝抽取难度大、易断裂的难题,团队巧用拔丝机切割功能,精准切割定子一端铜丝,打通抽取通道,避免蛮力拉扯造成的回收损耗。经过切割处理后,工人就能顺畅拔出整束铜丝,铜丝完整回收率提升至95%以上,实现铜、铁物资的高效分离与精准回收,真正做到对废旧电机的“吃干榨净”。
精细化拆解所取得的成果和效益迅速显现出来。2026年一季度,修建部累计完成300余台报废电机拆解作业,回收优质废铁超48吨、纯铜丝近1.5吨。其中废铁直接回炉用作生产原料,铜丝作为贵金属原料统一处置变现,累计为公司创效达16万余元。
方大萍安钢铁修建部废旧电机精细化拆解实践,是企业在废旧物资资源化处置领域的一次成功探索。修建部将精细化管理融入作业每一个环节,从定制拆解方案到创新操作方法,从分类回收资源到高效盘活存量,对废旧物资价值精准挖掘。日常工作中,班组更将精细化理念延伸至各项工作,小到一颗螺丝、一段线缆,大到电机、设备构件,坚持能修则修、可用则用,让成本管控成为全员自觉。
这一实践,不仅为企业盘活了闲置资源、削减了生产成本,更构筑了基层班组降本增效的精细化工作模式,彰显了方大萍安钢铁在固体废物资源化利用领域向精细化、高效化迈进的坚定步伐,也为企业高质量发展注入了基层班组的实干力量。(李婀芬 林惠健)
