2月11日21时17分,历经63天检修的新钢集团炼铁事业部9号2500立方米高炉,在复产仅27小时内,便成功实现铁水质量达标,铁水合格率90.43%。2月13日,当日铁水产量7505吨,利用系数达3.0吨/(立方米·天),且各项生产指标均达到并优于标准要求,顺利实现快速达产达标,为事业部铁水保供注入强劲动能,彰显了炼铁事业部高效复产的硬实力。
作为新钢铁水保供核心设备,9号高炉自2009年2月份投产以来,先后荣获全国钢铁行业“优胜炉”、宝武“低碳冠军炉”等殊荣,在低碳运行、降本增效中发挥关键作用。此次大修针对炉缸耐材侵蚀、冷却壁破损等隐患,实施了炉缸碳砖修复、出铁场智能主沟改造等多项关键工程,同时对配套控制系统进行同步升级,全面提升高炉的高效化、智能化、长寿化水平,彻底消除生产运行隐患。
在开炉复产过程中,炼铁事业部紧扣“效率极致”管理理念,以标准化操作筑牢复产根基。开炉复产前,多次组织专题会议,结合9号高炉设备特性与生产操作规范,细化完善开炉方案,统一操作标准与思想共识。紧盯原料保供关键环节,严格把控矿、焦、煤等原燃料入炉质量,精准统筹能源动力介质供应,为复炉操作奠定坚实基础。
复炉后,事业部强化精细化全流程管控,践行“大风量、大富氧、大矿批”生产方针,推进“低硅冶炼”“提煤降焦”攻关,有效规避炉温波动、煤气成分异常等常见问题。岗位员工严格执行标准化作业,详细记录炉温、风压、煤气成分等关键数据,精准调控上料与风口参数,优化布料角度与节奏,异常情况及时研判处置;依托铁前集控系统实现生产参数实时监控、指令精准下达,助力复产高效推进。检测数据公布,铁水质量全程符合标准,无一炉超标,充分彰显了精细化操作的显著成效。
目前,9号高炉炉况平稳,为马年生产经营开好局、起好步。下一步,炼铁事业部将固化操作经验,严控各环节细节,推动高炉实现长周期稳定高效运行。(甘志鸿)
