游客您好,您还没有登录哦! 免费注册|登录
您的位置:首页  > 企业动态  > 正文
承德钒钛党员攻关解难题 精准调控稳运行
信息来源:世界金属导报      时间:2026-05-29 22:01:11

5月2日上午,在承德钒钛板带事业部运转作业区一次除尘现场,随着3号旋转水封阀门最后一次平稳复位,设备运行参数全部恢复正常。 “旋转水封气源稳定化改造”项目取得圆满成功,彻底解决了困扰生产数月之久的技术难题。

一次除尘3号旋转水封是转炉煤气回收系统的“咽喉要道”,承担着煤气密封、流向切换和安全隔断三重关键职能。然而,自去年11月以来,这台设备却成了运转作业区干部职工的“心病”。

“按照原有设计结构,旋转水封的气源压力极不稳定,阀门运行速度过快,会出现撞击缸体的现象。”党员王海军指着记录本上的检维修记录说,“最严重时,一周内发生了三次内部构件损坏故障,每次抢修至少要停产4小时。”

党支部书记张覆昊在月初的作业区例会上算了一笔账:“每次非计划停产,不仅影响当班生产指标,更打乱了整个生产节奏。这个问题不解决,我们的生产连续性、设备安全性、成本控制都面临巨大压力。”

面对这一棘手难题,该作业区党支部迅速行动,成立党员攻关小组,连续一周扎根现场,通过实时监测、数据分析、对比试验,最终精准定位了问题症结--原有气源管路设计缺乏精细调控装置,导致压力波动大,阀门动作不可控。

“找到问题只是第一步,关键是要拿出既治标又治本的方案。”党员沈力在攻关研讨会上提出核心思路。经过反复论证,攻关小组创造性提出“在旋转水封气源管路增设一道控制阀门,通过合理调节阀门开度,精准控制气源压力与流量”的改造方案。

方案确定后,王海军连续三天在现场进行改造施工;邓建磊负责协调备件材料,确保改造物资第一时间供应;沈力则带领班组人员,利用生产间隙见缝插针进行安装调试。

随着新增控制阀门安装到位,调试工作正式开始。“压力0.4MPa兆帕,流量稳定,阀门运行速度降低40%。”对讲机里传来王海军激动的声音。经过连续48小时的试运行监测,改造后的旋转水封运行平稳匀速,彻底消除了撞击缸体现象。

“成功了!不仅解决了设备损坏故障,预计每年可减少非计划停产时间200小时以上,节约维修成本超过15万元。”王海军擦拭着额头的汗水,脸上露出欣慰的笑容。(刘虹)


分享到:

还没有评论,快来抢沙发!

关于我们        会员服务       版权声明       网站地图

友情链接:    国家科技图书文献中心     中国钢铁工业协会     中国金属学会     冶金工业信息标准研究院     冶金信息网     钢铁标准网    

本网站所有内容均属世界金属导报社所有,未经《世界金属导报》书面授权,请勿以任何方式转载,否则即为侵权。
地址:(中国)北京市东城区灯市口大街74号(邮编:100730)
京ICP备11022607号-15 Copyright @ 2004-2021 by www.worldmetals.com.cn www.worldmetals.cn. all rights reserved