5月2日上午,在承德钒钛板带事业部运转作业区一次除尘现场,随着3号旋转水封阀门最后一次平稳复位,设备运行参数全部恢复正常。 “旋转水封气源稳定化改造”项目取得圆满成功,彻底解决了困扰生产数月之久的技术难题。
一次除尘3号旋转水封是转炉煤气回收系统的“咽喉要道”,承担着煤气密封、流向切换和安全隔断三重关键职能。然而,自去年11月以来,这台设备却成了运转作业区干部职工的“心病”。
“按照原有设计结构,旋转水封的气源压力极不稳定,阀门运行速度过快,会出现撞击缸体的现象。”党员王海军指着记录本上的检维修记录说,“最严重时,一周内发生了三次内部构件损坏故障,每次抢修至少要停产4小时。”
党支部书记张覆昊在月初的作业区例会上算了一笔账:“每次非计划停产,不仅影响当班生产指标,更打乱了整个生产节奏。这个问题不解决,我们的生产连续性、设备安全性、成本控制都面临巨大压力。”
面对这一棘手难题,该作业区党支部迅速行动,成立党员攻关小组,连续一周扎根现场,通过实时监测、数据分析、对比试验,最终精准定位了问题症结--原有气源管路设计缺乏精细调控装置,导致压力波动大,阀门动作不可控。
“找到问题只是第一步,关键是要拿出既治标又治本的方案。”党员沈力在攻关研讨会上提出核心思路。经过反复论证,攻关小组创造性提出“在旋转水封气源管路增设一道控制阀门,通过合理调节阀门开度,精准控制气源压力与流量”的改造方案。
方案确定后,王海军连续三天在现场进行改造施工;邓建磊负责协调备件材料,确保改造物资第一时间供应;沈力则带领班组人员,利用生产间隙见缝插针进行安装调试。
随着新增控制阀门安装到位,调试工作正式开始。“压力0.4MPa兆帕,流量稳定,阀门运行速度降低40%。”对讲机里传来王海军激动的声音。经过连续48小时的试运行监测,改造后的旋转水封运行平稳匀速,彻底消除了撞击缸体现象。
“成功了!不仅解决了设备损坏故障,预计每年可减少非计划停产时间200小时以上,节约维修成本超过15万元。”王海军擦拭着额头的汗水,脸上露出欣慰的笑容。(刘虹)
