11月份,承德钒钛150吨炼钢系统紧紧围绕降成本、调结构、提效益等重点工作,全力以赴开展降低氧气消耗攻关,成立攻关小组,制定多项举措,截至目前,实现吨钢氧气消耗同比降低1.98立方米,预计年可降成本180万元,为推动生产经营再上新台阶夯实基础。
承德钒钛150吨炼钢系统聚焦半钢温度、成分控制、操作管控、设备保障、技术创新等多方面开展课题攻关,系统性推进氧气消耗降低工作。针对半钢温度、成分控制环节,团队主动担当,通过严格管控铁水成分与温度入炉减少辅助渣料消耗,间接降低氧气消耗。严控铁水硫含量,避免因脱硫过程延长冶炼周期、增加氧气损耗。优化废钢配比与质量,根据转炉容量、半钢条件精准调整废钢加入量,减少杂质氧化额外消耗氧气。在精细化操作方面,规范冶炼过程中的每一个环节,能最大限度提升氧气利用效率。在精细化操作提升方面,推行“动态供氧模式”,根据炉内反应进程实时调整供氧强度与枪位,提升冶炼效率,减少氧气无效消耗。同时,加强造渣工艺优化,采用“早化渣、化好渣、全程渣化均匀”的造渣措施,合理控制造渣料的加入量与加入时机,保证良好的炉渣流动性,促进炉内反应充分进行,缩短冶炼周期,减少氧气消耗。(陈洋 陈志海)
