为进一步确保设备稳定顺行,降低安全生产风险,近期,自动化部组织对炼钢厂方坯连铸液面自动控制系统进行攻关改造,效果良好。
据了解,方坯连铸液面自动是连铸工艺过程中的重要控制系统,对连铸出坯效率起到至关重要的作用,该系统根据钢水液面检测信号设定拉速给铸流,由铸流PLC系统控制实际拉矫速度,当液面自动控制系统或检测原件出现故障后,拉速设定值将直接为零,导致停止拉矫,钢水“盖帽”,中断生产。为进一步提高设备作业率,自动化部积极攻关,安排专业技术人员到现场蹲点勘察后,发现当液面自动控制系统故障或液面信号丢失时,在铸流PLC系统内设定给定拉速突然为零的情况下,直接将拉速自动控制切换至手动控制,拉速信号保持在上一个循环周期的正常拉速值,拉矫机正常运行。通过改造,方坯连铸在正常生产的情况下,当液面自动控制系统突发故障时,能够确保铸流正常拉坯,为公司正常生产保驾护航。(刘兴兴、熊传猛)