9月9日,芜湖新兴铸管10流小方坯连铸机凝固末端压下改造项目成功热试投产,在用户的全力配合下,中冶南方连铸公司技术调试人员先后完成了自检功能调试,静态压下、在线标定和动态压下等功能的调试,并进行了单辊重压下工艺初步验证,进一步丰富了南方连铸“小方坯重压下技术”的开发应用成果。
小方坯连铸机具有流数多、流间距小、拉速高、凝固进程快、采用刚性引锭系统等特点,执行压下功能的拉矫机,其方案设计面临较大挑战,既要考虑满足具有良好压下效果,又要考虑好设备的在线检查/检修、拆装/更换的便捷性以及适应刚性引锭系统的工艺约束。本工程以单辊重压下技术为依托实现高品质优特钢的高效生产,采用四台紧凑式独立机架拉矫机方案,减少了夹持辊数量,保证适度的辊间距,疏缓了小流间距对检修维护的便利性影响,同时还达到了降低硬件设备一次投资和后期维护成本的效果。
本工程技术是鞍钢小方坯压下技术实践经验的延续,是在前者基础上对压下工艺与装备的进一步总结、深化、创新,将小方坯压下技术向前推进一大步,对优特钢小方坯高效连铸技术的发展具有重要的战略意义。 (报讯)