近日,陕钢集团龙钢公司成功对原料混合机筒体进行了升级改造,实现了混合料粒级大幅提升,预计年可为企业创效千万元以上。
该单位原料混合机内衬原采用“耐磨陶瓷+水平扬料板”结构,因耐磨效果不佳,原料反复冲刷筒体,造成筒体不同程度出现粘料现象,导致筒体空载负荷和耐磨衬板更换频次增加。同时又因混匀机造球效果和混合料透气性差,小于3mm的粒级占比大于30%,不利于烧结矿品质提升,造成生产成本增加。
为解决以上问题,工艺技术人员多次商讨后,决定对混合机筒体内衬进行改造,通过在筒体进料端2000mm和筒体中部5000mm铺设三合一陶瓷衬板,统一进料端高度;筒体出料端铺设三合一陶瓷,安装并与筒体旋转方向成一定角度等措施,一举消除了筒体反复粘料现象。改造后,不仅大幅降低了进料口物料落差惯性对衬板冲击损坏,而且大于3mm球状颗粒将自动滚出,未成球的粉状料将自动返回进行二次造球,使小于3mm的粒级含量直接下降5%,烧结矿固燃单耗直接下降1Kg/t。同时,此项技术可推广应用至其他烧结机。(杨梅 聂旭)