在10月15日召开的第十二届中国钢铁年会上,中天钢铁打破行业对高炉炉壳上涨影响因素的固有推论,创新性地提出炉底板强度不够是高炉炉壳上涨的主要原因,并自主研发“抑制高炉炉壳上涨的双炉底板结构”技术,得到众多行业专家高度认可,成功步入国内市场。
据了解,高炉炉壳上涨作为钢铁行业高炉炼铁的顽疾,始终制约着企业经济效益的提高,并对高炉安全管理产生严重威胁。目前,全国有不少高炉存在不同程度的高炉炉壳上涨问题,国内某知名钢企4000立方米高炉第一代炉龄炉壳上涨约100毫米。中天钢铁高炉停炉大修11次,其中有七次是由于炉壳上涨导致,给公司造成重大安全隐患和巨大经济损失。
中天钢铁于2014年成立了炉壳上涨问题攻关组,一直以来坚持“立足实际、自主创新”,通过查询翻阅大量的国内外高炉炉壳上涨研究资料,比对高炉炉壳上涨现象分析和荷载分析等,打破行业原有耐材、原料、设计等方面影响高炉炉壳上涨的认知推断,创新性地提出高炉炉壳上涨的主要原因是炉底板强度不够,炉内压力导致炉底球面变形。同时攻关组创新性地细化高炉炉壳受炉内压力作用下的上涨过程:炉底板变形-炉内耐材变形-耐材间出现缝隙-有害元素沿缝隙富集-炉壳逐步上涨,并基于此项分析认为,随着高炉大型化、炉衬薄壁化和炉顶压力的不断提高,若长此以往,高炉炉壳上涨现象会越来越普遍,上涨问题会越来越严重。
考虑到原先高炉使用的单炉底板结构已不能满足高冶炼强度要求,攻关组“对症下药”,自主研发一种新型抑制炉壳上涨的炉底结构——双炉底板结构。该结构设置两层炉底板结构,上层炉底板起到密封作用,下层炉底板起到强度作用,从而确保炉底结构更加稳定。同时,该技术能够彻底弥补长期以来炉底板无法进行气密性试验的缺陷,更好地保障高炉安全生产。
“目前双炉底板结构技术已成功投用于公司2号、3号、4号和8号高炉,其中3号高炉作为使用该技术最久的高炉(投用近五年),炉壳没有任何上涨迹象,不论是理论研究,还是实践操作,都证明该技术的可行性和经济效益性。对此,我们遵循同样的原理,用加固的方法解决了9号和10号高炉炉壳上涨问题。”中天钢铁该项目主要负责人卢维强透露,仅该项研究成果就为公司每年产生巨大经济效益,并具有较大的行业推广价值,为现代高炉发展做出了突出的贡献。
2018年,中天钢铁“抑制高炉炉壳上涨的双炉底板结构”技术荣获“武进区十大科技奖”,并得到中国金属学会“国内领先水平”的认证,以此原理形成的《基于力学原理解决高炉炉壳上涨的研究及应用》、《通过荷载效应分析高炉炉壳上涨及解决实践》和《解决中天钢铁高炉炉壳上涨问题研究及实践》等论文在国内核心期刊发表,部分论文在中国钢铁年会等大会上多次宣讲,广受国内外同行关注。
(贾来辉 卢维强 王晶晶 朱元洁)