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优化装载条件降低湿法熄焦焦炭水分的研究
信息来源:世界金属导报2025-12-09B01      时间:2025-12-09 00:00:00

1 前言

高水分的湿法熄焦焦炭会对高炉操作产生不利影响,例如高炉内水分增加导致热量损失、随焦炭带入的粉末增加导致透气性恶化、以及炉顶粉尘排放不畅等问题。通常情况下,出炉后的红热焦炭通过CDQ(干法熄焦)进行干式熄焦;但在CDQ设备检修期间,需进行为期约一个月的湿法熄焦作业。

为降低CDQ检修期间湿法熄焦焦炭的水分含量,本文对熄焦台车装载方式的改进措施及其效果进行了研究评估。

2 湿法熄焦焦炭水分偏高的原因

出于防止设备烧损等安全考虑,湿法熄焦时必须充分喷水,确保高温焦炭完全熄灭。然而,若熄焦台车内焦炭装载量分布不均,则已熄灭的焦炭与尚未充分冷却的高温焦炭将同时存在。此时,为确保高温焦炭完全熄灭,不得不增加整体喷水量,从而导致已熄灭焦炭被过度喷淋,最终造成焦炭整体水分升高。

在本研究中,分析了湿法熄焦车中焦炭的装载分布。图1展示了使用3D相机拍摄的传统装载条件下焦炭堆积形状。可以看出,焦炭明显集中于台车中央区域。因此,为了减少装载的不均匀性,在调整装载时的行车速度至合适值的基础上,探讨了为防止过量喷水而优化的方案。

3 通过优化装载速度减少装载偏差及调整喷水量

首先,基于图1所示的装载形状测量结果,计算出焦炭推出量随时间的变化,并对台车行走速度与焦炭落料形态之间的关系进行了模拟分析。综合考虑推焦开始至台车启动的时间、行走速度及减速时间等因素,得出了最优操作条件。

在此基础上,在实际设备试验中设定了考虑安全性的条件,改善了焦炭装载的均匀性。其次,表1展示了喷水量调整的结果。由于装载形状得到改善,即使维持与以往相同的喷水量,也能充分完成熄焦,并且熄焦后焦炭的温度不均匀性也有所降低。此外,在固定行车条件,并以不产生焦炭自燃(500℃以上)区域为前提进行喷水量调整的结果表明,喷水量可以削减至传统条件的83%。

4 效果评估

图2展示了2021财年与实施装载方式改善后的2023财年在CDQ年度检修期间湿法熄焦焦炭水分的对比结果。得益于装载方式的优化,单次湿法熄焦的平均喷水量较2021财年CDQ检修期间减少了19%(即降至81%),从而使焦炭水分降低了8%(数据均基于两个财年各约40天的湿法熄焦运行记录)。此外,各班次水分检测值的波动范围也明显缩小,表明焦炭水分稳定性得到提升。

5 结论

本研究通过优化湿法熄焦车的焦炭装载方式以及调整行车速度,成功实现了焦炭在车厢内的均匀分布,从而避免了因焦层厚度不均导致的局部高温和过度喷水问题。

试验表明,通过精细化的过程控制来优化装载均匀性与喷水策略,是湿法熄焦过程中控制焦炭水分、提升产品质量稳定性的关键,可有效降低湿法熄焦焦炭的水分含量。

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