2018财年,日本COURSE50项目组用试验高炉进行了为期30天的第五次试验(10月29日-11月27日),取得如下进展。该项目计划于2022财年采取实际高炉进行试验。
从2013财年开始的第一阶段,使用试验高炉(容积12m3,位于新日铁住金君津厂内)进行了试验,对于氢还原炼铁法(CO2减排目标10%)、从高炉煤气中分离回收CO2技术(CO2减排目标20%)等基础技术的有效性进行验证并达到了目标,计划在2025财年前的第二阶段内通过实际高炉试验等确立实用化技术。
2018财年的成果包括:氢利用技术中,利用三维高炉数学模型,验证了吹入氢系气体带来的影响及其减排CO2的效果等,确认了随着氢吹入量的增加,碳单位消耗量减少的效果。为在2022财年利用实际高炉进行扩大规模试验,将选择至少有两座高炉的钢厂作为试验地点,并着手工程施工的前期准备(气体配管的安装等)、分析技术以及进行吹入氢系气体用喷枪的设计等。此外,还着手制作试验用高温环境中使用的粘度计、探讨熔融HPC(高强度焦炭用高性能粘结材料)的连续运送、排放装置设计等。
从高炉煤气中分离回收CO2方面,研究了化学吸收液中新的非水溶催化剂,发现了廉价而性能较高的候选物质,实施了CAT-LAB连续试验,确认其具有超越第一阶段开发的混合催化剂的高性能。通过对该化学吸收液的主体药剂进行优化,改善吸收形态,同时使用新的催化剂降低感应率,将热量降低到极限,将能量消耗的理论临界值目标降低至1.6GJ/t-CO2。另外,在充分利用钢铁企业未利用的余热方面,对气体的热交换器进行气体分析,推进确定降低热效率的物质等。 (唐闻)